所有的机器被运回9州机车部件厂。工厂里的空地刚好能容纳这些机器。
冲床共有3台,是冲压连接器的主要设备。此外,还有3台小车床,1台上料机,两台小钻床,以及已经安装好的真空热处理炉。现在,制造接线连接器所需的所有设备都已完成。
1切都准备好了。
唐博和王成指导工人安装设备时,车间里1片忙碌。王成的确证明了自己的技术和能力。
设备的布置遵循了精益生产的原则,形成了u型流水线,最大限度地提高了效率。
这两天,唐博1直呆在自己的工厂里。短短两天内,所有设备均已安装完毕,并进行了初步测试,准备投入使用。
今天标志着接线连接器的试生产正式开始。
1大早,团队开完早会后,唐博安排了4个人准备连接器的生产,其他人则继续做内装面板。
目前,连接器的生产量相对较小,所以4个人就足够了。然而,1旦开始大规模生产,他们可能会再雇用3至5名新工人。
制作连接器的过程相对简单,包括材料切割、热处理、冲压、边缘修整、贴标签和去毛刺等步骤。除了耗时的热处理过程外,其他步骤都比较快。从材料切割开始,他们可以在几个小时内生产出成品。
机器轰鸣着启动了,车间里充满了机器的声音。,通过下料机将铜管切断成小块的毛坯,然后将这些毛坯放入真空热处理炉进行退火处理。
“哐当,哐当“
几台冲床有节奏地运行着,两名负责冲压工作的员工开始冲压接线头。或许是第1次进行这项工作,他们的动作有些生疏,速度也不算快。
唐博正在自己的工厂专注地进行接线头的试制,与此同时,在惠民厂发生了1件重大事件。
在惠民厂的总装车间内,
1辆全新的瑞诚9型电力机车正在进行总体组装。这款电力机车不同于瑞诚6型和瑞诚5型,是最新型号。
作为惠民厂的重点项目,上下级领导都关注着这辆电力机车,而惠民厂的几位高级领导更是亲自过来视察。
从底盘安装开始,到车身组装,1切都进展得相对顺利。然而,在布线和安装车内电气设备之后,问题出现了。
而且是个相当严重的问题。
得知消息的陈明汗流浃背,匆忙从采购中心的办公室小跑到总装车间。当他走到瑞诚9型电力机车旁时,生产副总经理卢钢已经在那里了。
然而,卢钢的脸色不太好看,几乎阴沉着脸。
唐博专注于自己的工作,并不知道惠民厂发生的事情。这个消息是刘括带回来的。
今天,刘括代替唐博去惠民厂送货,将制作好的两台车的内装板送到总装车间。正好他看到了远处的卢钢和陈明站在瑞诚9型电力机车旁边。
刘括卸完货准备离开时,他目睹了1个惊人的场景,惠民厂副总经理兼总工程师谢有为亲自带领着几个人走了过来,径直朝瑞诚9型电力机车走去。
看来发生了1件大事。刘括心中1紧,不敢有丝毫停留,立刻返回并将他所见所闻详细告诉了唐博。
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