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第十六章 实验失败

原本还想再多跑两圈好积累大量数据的舒杰和师兄,被这一瓢冷水泼过之后草草结束了这个部分的测试,跟两个热心小朋友告别之后,他们开始寻找着下一个目的地。

为了同时能够测试师兄的通讯模块以及舒杰的空气动力装置,所以他们需要一个附近既有小区又有一小段笔直盘山公路的地方,幸运的是他们很快就找到了一处。一切准备工作就绪之后,师兄在自己的手机上开启了的罗伯特的通讯监听启动按钮,舒杰立即就从控制台上的监控数据看到了附近几个不同通讯地址的基站发送来了数据,然后陆续传来了附近数百个智能终端设备活动的信息,并且这些信息都被保存到了罗伯特的存储器里。从初步的收到的数据来看,毫无疑问说明了无线通讯技术的确存在着它先天的缺陷,然而得到了这些数据其实也说明不了什么,因为这个技术的关键不在你是否能获得数据,而是在数据的“最终破译”。倘若破译不了,所有收到的数据瞬间就会变成毫无用处的废品,徒占空间。

师兄虽然在第一步突破了硬件的封锁,但摆在师兄面前的还有目前无线电通讯技术在软硬件上的层层“封锁”,那里不仅只有手机信号是加密的,在各种应用程序里面都会有加密处理以及文件格式等区别,不同的应用程序拿到别的应用文件大多数情况下是根本读不出里面内容的。

舒杰从师兄设计这个程序目前“跑”的状态来看,师兄一定是在分阶段完成并没有想一口吃个大胖子,并且这也是一般工程师一个人完成不了的,此时能做的只是最初的“数据采集”工作。

正如舒杰猜测的,师兄手机上监控数据量达到了他的预期值之后,他手动中止了数据的采集工作,并告诉舒杰接下来的时间交给他了。

师兄的第一步算是稳稳地走出去了,摩拳擦掌地舒杰心想终于轮到自己来表演罗伯特的空压机神功了,但是激动的舒杰也没有大意。为求稳妥舒杰先用车载电源给罗伯特供电把高压空气打足,毕竟这玩意儿还是非常耗电的。气打足之后,舒杰拔掉电源控制着罗伯特站立在一条较直的小区公路之上,并启动了超级加速至40公里每小时并静止在100米处的快捷键,机器人罗伯特先利用视觉传感器扫描并标定好起始和中止位置以及最大速度路段,然后罗伯特压低身体,背部和掌心的喷气口张开并在一瞬之间释放出10倍于大气压力的高压气体,在迅猛的加力推动作用之下罗伯特将它的躯体极速抛射了出去,只给地面留下钢铁大脚摩擦的印记,在3秒40的时间点上达到了最大速度40公里每小时(这是舒杰和师兄设计之初根据所有零组件的机械特性定下的一个最大速度值),并在9秒正的时候用相同的0.3g负加速度减速直至静止状态,共计花费时间12秒40完成100米加速、匀速直至减速到静止的整个过程。实验也是基本成功,在空压机的作用下使得机器人罗伯特拥有了0.3g的正负加速度,已大大超越纯电机驱动行走机器人,甚至快接近还有人在玩的燃油跑车了。

师兄看着舒杰也点了点头,意思是告诉他,你的坚持也是对的,舒杰用微笑回应了师兄。

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